(1)井內(nèi)液柱壓力不能有效平衡地層壓力,從而導(dǎo)致氣浸和井涌。為防止起鉆過程發(fā)生井噴,工程設(shè)計要求“每起一個立柱灌滿一次泥漿”,而在實際操作中,實行“兩柱一灌”,致使灌漿時間滯后。同時,坐崗人員經(jīng)驗不足,加上夜晚不易觀察,不能準(zhǔn)確判斷實際灌漿效果。使得井筒內(nèi)、鉆具內(nèi)液柱壓力低于井下地層壓力,從而造成氣體浸入鉆具造成井涌。
(2)未按設(shè)計要求組合鉆具,是造成井噴失控的直接原因。工程設(shè)計要求,二開后鉆具組合中的回壓閥要安裝在鉆頭的上部。鉆至491~498.80m井段取芯時,因取芯鉆進需投球割芯,故必須將回壓閥從鉆具組合中拆除。取芯結(jié)束后,又重新下鉆到井底,但此時忘記將回壓閥組合到鉆具組合中,而是將回壓閥安裝到方鉆桿保護接頭下,當(dāng)鉆井完畢起鉆時,回壓閥隨同方鉆桿一同卸下,使得鉆具組合完全不具備內(nèi)防噴功能。以致完鉆起鉆發(fā)生氣浸時,井下流體順利進入鉆具內(nèi),加之該井系550 m的淺井,流體上升行程短,一經(jīng)發(fā)生氣浸,短時便可形成井涌,并迅速造成井噴。
(3)現(xiàn)場監(jiān)督管理不嚴(yán),是事故發(fā)生的間接原因。鉆井過程中,南方石油公司不認(rèn)真履行監(jiān)督職責(zé),隨意降低工作標(biāo)準(zhǔn),是造成事故發(fā)生的重要原因。660鉆井隊違反灌漿規(guī)定,擅將“一柱一灌”改為“兩柱一灌”,甲方監(jiān)督未及時制止;完鉆鉆具組合缺少井下回壓閥,南方石油公司監(jiān)督已經(jīng)發(fā)現(xiàn),卻未能果斷下達起鉆變更鉆具組合的指令。致使這些重大隱患未能及時消除,導(dǎo)致井噴事故的發(fā)生。
三、防范措施
(1)鉆井隊必須配齊所有內(nèi)防噴工具。二開后各趟鉆具入井,必須在鉆頭處安裝回壓閥。
(2)鉆井隊除應(yīng)配備遠程控制臺外,還必須同時配備使用司鉆控制臺,確保井下突現(xiàn)異常時,最大限度縮短關(guān)、封井時間。
(3)采用連續(xù)灌漿,并配備使用專用小型灌漿罐,提高泥漿灌入量的計量精度。
(4)起鉆前,充分循環(huán)泥漿3周以上,先短起2~3柱,靜止一段時間再下至井底,循環(huán)測試后,確信井下無氣體侵入方可正式起鉆。
(5)安裝剪切式閘板防噴器。
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